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质量流量计在粗醇计量中的应用

时间:2020-11-20 01:01:30
仪器简介
品质流量量程为0~50t/h,精确度±0.2%,四线制,24伏**电,4~20毫安输出。利用柯氏力原理测量流体的质量流量。它的测量结构主体是两个平行的钛测管,流体通过两个平行的测管流动,测管受到科氏力的反向作用,振动引起测管变形,进出口相位差改变(见图1)。
随着流量管流量的增大,相位差增大。采用进口-出口电磁相位传感器测量管路振动相位。两根测量管反相振动保证了系统的平衡。
与1995年国家技术监督局发布的《质量流量计国家计量检定规程》(JJG897-95)相比较,本标准具有以下优点:
1)测量值对流体的温度、压力、粘度、导电性和流量特性变化影响很小。
测量管道振动频率(1000Hz)时,对现场管道的低频振动影响不大。
安装方便,无直管段,水平和垂直两种情况。
(4)流量、密度和温度可以同时测量。
二、安装后出现的问题及解决方法。
2。问题。
计量系统在安装质量流量计后进行调整时,出现异常现象。
(1)流量计时器显示时无,粗酒累积量错误。
(2)当小时流量超过5t时,流量计显示为0。
2.原因。
(1)从检测器提供的资料来看,主要通知有586#,587#,701#,分别反映了流体的快速流动和流体中含气泡的情况。
(2)从使用情况来看,粗酒精从甲醇分离器出口管路进入粗酒精闪存槽,经过调整阀进一步降低到0.4MPa,压力从13.5MPa降至4MPa,两步降压闪存段气体汇合后,经流量计测量,送精馏工段提纯。这一状况有可能导致流量计上夹带酒精泡沫。
(3)距流量计出口5米处有90°向下的弯头,上升流体中的气泡堆积在流量计的水平管内,严重影响测量结果。管中发出的尖锐高频轰鸣也说明了这一现象。
2.3解决办法。
据分析,造成故障的主要原因是流量计中存在气液两相流动介质。于是提出了两种解决方案。在总管前面加一个缓冲槽,以消除压力下降后的闪烁气泡,然后安装一个消气器,使闪烁气泡消失。与此相反,缓冲槽体积大,安装需要资金多,改造的工作量大,难度也大,消气器体积小,安装需要资金少,改造工作量小,有机会停下来即可。*终采用了安装消气器的方案。
消气装置连接于法兰,器内孔、隔板和浮球阀。当液体进入容器后,由于孔板的干扰和节流作用,所含的气体穿过液膜,沿着倾斜的隔板,聚集在消气器的上部,随着气体浓度的增加而下降,当浮球下降到一定高度时,浮球就会打开,气体排出,液面上升,浮球上升,浮球上升到一定高度时,排气阀关闭。
用消风机时,要求器背压为0.022MPa。原管道正好有一直上升的高度,可起到背压阀的作用。在安装消气器时,应将流量计设为小信号(<0.1t/h),以防振动信号干扰。
更改后的使用状态。
在安装消气器后,有时流量计显示不出来,有时空管报警信息发出。细看之下,消气器的排气阀长期处于排气状态,由于含气过多,消气器无法将气泡排出。
可以采取两种方法来解决上述问题:一种是连接另一个排气阀,进一步消除气泡;另一种是在合理调节排气孔的垫片和弹簧,防止液体泄漏和间歇排气的同时,将排气孔扩大到8毫米。仪器控制采用第二种方法,将纯醇洗涤塔置于流量计管路中,加入粗酒精洗涤槽,减少气相成分进入流体。


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